dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina. |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Oliveira, Laura Ximena Lovisa de |
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dc.contributor.author |
Teng, Emerson Zhu |
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dc.date.accessioned |
2025-07-17T21:02:51Z |
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dc.date.available |
2025-07-17T21:02:51Z |
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dc.date.issued |
2025-07-04 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/266716 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Blumenau, Engenharia de Materiais. |
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dc.description.abstract |
A soldagem do ferro fundido cinzento FC-200 apresenta desafios significativos devido
ao seu elevado teor de carbono, que favorece a formação de micronstituintes frágeis
na região da solda, como a ledeburita na Zona Fundida e martensita na Zona
Termicamente Afetada (ZTA). Esses microconstituintes comprometem a usinabilidade
e reduzem a tenacidade das peças. A motivação deste estudo decorre da alta
incidência de defeitos em peças fundidas, sendo estimado que aproximadamente 55%
desses componentes poderiam ser recuperados por meio de procedimentos de
soldagem adequados. Neste contexto, neste trabalho avaliou-se a soldabilidade do
ferro fundido FC200, na forma de placas de teste, utilizado na fabricação de
componentes como tampas e carcaças de motores elétricos, visando a viabilidade da
recuperação de componentes rejeitados, utilizando os processos de soldagem MIG e
com eletrodo revestido (SMAW), com e sem pré-aquecimento. No processo MIG, foi
utilizado arame de baixo carbono com 1 mm de diâmetro, corrente aproximada de
180 A e gás de proteção (98% Ar + 2% CO2) na vazão de 15 L/min. Para o processo
com eletrodo revestido, utilizou-se eletrodo com 88% de níquel, com varetas de
2,5 mm no primeiro conjunto de amostras e 3,25 mm no segundo, com correntes
variando de 105 a 120 A e pré-aquecimento em torno de 300 °C. As amostras obtidas
foram caracterizadas por microscopia óticas (microconstituintes presentes), dureza,
microdureza HV0,5 e resistência à flexão em três pontos. Os resultados demonstraram
que o processo com eletrodo revestido e pré-aquecimento apresentou o melhor
desempenho, com menor ocorrência de formação de ledeburita na zona fundida e de
transição e de martensita na ZTA e maior resistência mecânica. Observou-se que o
aporte térmico gerado nas primeiras amostragens influenciou significativamente a
microestrutura final da junta soldada, formando zonas frágeis e com dureza elevada,
mesmo com pré-aquecimento. A recuperação de peças não mostrou-se tecnicamente
viável, para a solda MIG. Já a soldagem ER deve estar atento em alguns casos
especiais especialmente em regiões de maior espessura que não exigem usinagem
posterior. No entanto, a reparação de peças que requerem usinagem é limitada,
devido à formação de regiões endurecidas que dificultam o acabamento e podem
comprometer a qualidade final. O controle rigoroso dos parâmetros de soldagem —
como temperatura, velocidade de avanço e sequência de passes — mostrou-se
essencial para minimizar defeitos e garantir a qualidade das juntas. O estudo contribui
diretamente para a redução de refugos e para o aumento da produtividade no setor
de acabamento da empresa. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
Welding FC-200 gray cast iron presents significant challenges due to its high carbon
content, which promotes the formation of brittle phases in the Heat-Affected Zone
(HAZ), such as martensite and cementite. These phases compromise both the
machinability and structural integrity of the components. In this study, a high rate of
part breakage was observed during the casting process, and it is estimated that
approximately 55% of these components could be recovered through appropriate
welding procedures. This work evaluated the feasibility of repairing rejected
components—such as covers and housings for electric motors—using MIG welding
and Shielded Metal Arc Welding (SMAW), with and without preheating. In the MIG
process, a low-carbon wire with 1 mm diameter was used, operating at approximately
180 A and a shielding gas flow rate of 15 L/min. For the SMAW process, 88% nickel
electrodes were employed, using 2.5 mm rods for the first sample set and 3.25 mm
rods for the second, with welding currents ranging from 105 to 120 A and preheating
at approximately 300 °C. The results showed that the SMAW process with preheating
provided the best performance, yielding more stable microstructures and higher
mechanical strength. It was observed that the thermal input in the early samples
significantly influenced the final weld microstructure, leading to brittle and hardened
zones even with preheating. Part recovery was technically feasible, particularly for
thicker regions not requiring post-weld machining. However, repairing components that
require machining remains limited due to the formation of hardened areas that hinder
finishing and may compromise final quality. Strict control of welding parameters—such
as temperature, travel speed, and bead sequencing—was essential to minimize
defects and ensure weld quality. This study contributes directly to reducing scrap rates
and improving productivity in the company's finishing sector. |
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dc.format.extent |
94 |
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dc.language.iso |
por |
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dc.publisher |
Blumenau, SC. |
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dc.rights |
Open Access. |
en |
dc.subject |
Defeitos de Fundição, Ferro Fundido Cinzento, Reparo com solda |
pt_BR |
dc.subject |
Casting Defect, Gray Cast Iron, Weld Repair |
pt_BR |
dc.title |
Estudo da soldabilidade do ferro fundido cinzento utilizando soldagem MIG e Eletrodo Revestido |
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dc.type |
TCCgrad |
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dc.contributor.advisor-co |
Silva, Wanderson Santana da |
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